Автор Тема: Не пропадать же ....по ходу зацепило  (Прочитано 62834 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн PauL_x

  • Сообщений: 367
Re: Не пропадать же ....по ходу зацепило
« Ответ #420 : 30 Мая 2026, 19:48:18 »
Допаял фазные провода, разъёмы и собрал дроссели в блок - получилась идеальная центрально-симметричная конструкция. Теперь надо думать, куда её приколхозить.

Оффлайн nik1

  • Николай
  • Administrator
  • Сообщений: 12 919
Re: Не пропадать же ....по ходу зацепило
« Ответ #421 : 30 Мая 2026, 20:56:22 »
Смотрится мощно *THUMBS UP*
Неужели это реально дает столько плюсов?
NIK 7E

Оффлайн PauL_x

  • Сообщений: 367
Re: Не пропадать же ....по ходу зацепило
« Ответ #422 : 30 Мая 2026, 23:45:15 »
Скорее может убрать минусы, но это не точно ( см. пост чуть раньше). Это непомерная плата за синус. FOC (Field-Oriented Control). На трапеции и так бы заработало норм, но в падлу уже назад сдавать.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2026, 23:57:28 от PauL_x »

Оффлайн nik1

  • Николай
  • Administrator
  • Сообщений: 12 919
Re: Не пропадать же ....по ходу зацепило
« Ответ #423 : 31 Мая 2026, 08:50:36 »
Нужен момент на низах?
NIK 7E

Оффлайн PauL_x

  • Сообщений: 367
Re: Не пропадать же ....по ходу зацепило
« Ответ #424 : 31 Мая 2026, 10:08:16 »
Момент будет обязательно, но только если алгоритм будет нормально "видеть" положение ротора. Из за низких индуктивности и сопротивления мотора и относительно медленных МОСФЕТов и драйверов оч большие выбросы на коммутации ШИМ (25 кГц) - алгоритм слепнет и срывает синхронизацию. Уходит в аварию (закрывает МОСФЕТы - отпускает ротор) и инерция мотора, лодки выжигает обратные диоды МОСФЕТов. Сэкономил на китайском клоне - плати за его работоспособность или сожги в первый день, что у многих и происходит. У меня есть шанс не спалить - а там видно будет, как поедет в итоге.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2026, 10:19:22 от PauL_x »

Оффлайн Boch

  • Сообщений: 1 010
  • Алексей Бочаров
Re: Не пропадать же ....по ходу зацепило
« Ответ #425 : 03 Июня 2026, 12:12:53 »
Интересно, какие будут ощущения от работы обтекателя. Учитывая, что применен профиль из семейства NACA 00ХХ (предположительно). Данные профили считаются "немоментными". То есть, если, разместить ось изменения угла в фокусе (25%САХ) то дополнительных усилий на управление создаваться не должно во всем диапазоне углов. Это теоретически :). Сопротивление движению конечно же будет, а "сопротивления" управлению - быть (по идее) не должно.

Оффлайн PauL_x

  • Сообщений: 367
Re: Не пропадать же ....по ходу зацепило
« Ответ #426 : 04 Июня 2026, 10:53:20 »
Там давит на транец на ходу так, что рулится реально тяжело (трение в пластиковых втулках ноги) - я попробую понять, но не думаю, что разницу почувствую.

Оффлайн PauL_x

  • Сообщений: 367
Re: Не пропадать же ....по ходу зацепило
« Ответ #427 : 08 Июня 2026, 10:35:33 »
Муторная доводка  Makerbase MKSESC B100300 G2 в борьбе со звоном коммутации на больших токах. Вскрытие показывает - силовые шины, под ними дно корпуса ("висит в воздухе") в 5 мм, как зеркало отражает помеху назад в плату, а там проц сверху. Вклеил под шину полосу железную - должна блокировать НЧ помеху от ШИМ. То ещё занятие - пасту выгребать. Заземлённая перегородка из белой жести - отсечь проц с периферией и измерительные операционники от силовой части. Экранирование всех проводов периферии. Компоновку пришлось поменять, чтобы дроссели хоть как-то разместить.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2026, 10:40:19 от PauL_x »

Оффлайн nik1

  • Николай
  • Administrator
  • Сообщений: 12 919
Re: Не пропадать же ....по ходу зацепило
« Ответ #428 : 08 Июня 2026, 19:23:43 »
Чет какие то страшные вещи происходят  :)
NIK 7E

Оффлайн PauL_x

  • Сообщений: 367
Re: Не пропадать же ....по ходу зацепило
« Ответ #429 : 08 Июня 2026, 20:40:03 »
Сам в шоке.  :( У нормальных людей весь этот гимор мотор съедает на завтрак. Единственный "позитив" - узнал за это время много нового, т.е. лишнего.  :D
« Последнее редактирование: 08 Июня 2026, 20:47:49 от PauL_x »

Оффлайн PauL_x

  • Сообщений: 367
Re: Не пропадать же ....по ходу зацепило
« Ответ #430 : 11 Июня 2026, 01:07:42 »
Вот и закончился нерестовый запрет - можно выходить на воду. За десять минут до срока закончил доводить аутраннер. Последние недели плотно об него убивался. Пришлось вникать в FOC от VESC и защиту от помех. Тема в моём случае весьма специфическая оказалась, инфы - кот наплакал. ИИ врёт как сивый мерин - каждое слово надо проверять. Всё, что раньше с ним настраивал оказалось фуфлом, которое на реальной нагрузке не катит и, вероятно, спалило бы контроллер. Опыт и решения от других людей с похожими проблемами, как оказалось, тоже не без недостатков, мягко говоря. В варианте с дросселями автодетект мотора совсем не катит - только независимое измерение основных параметров мотора. Потом оценка компромиссных значений для алгоритма из за насыщения колец дросселей на больших токах и настройка уже с этими вымученными значениями. Спросить не у кого, а железный реально мозг вынес правдоподобными глюками. Но всё таки удалось его типа расколоть - загнал в тупик, меняя подходы к проблеме. В итоге ситуация  с пониманием проблем и решений сложилась однозначная - или так, или никак. По результату общение с железным просто помогало самому врубиться в суть проблем и найти решения. Мотор изначально стартовал оч плохо. сегодня добился очень мягкого и уверенного старта даже на самом малом (почти нулевом) газу. В конце осваивал запись логов и словил оч крутой бонус - оказалось VESC tool на андроиде лихо хавает в свой лог подменные GPS координаты (Mock Location) из телефона. Ранее был уверен, что это невозможно. Весь народ пользуется отдельными недешевыми приблудами от производителей контроллеров, подключенными через CAN - шину. Уже приготовился писать отдельный лог скорости сторонним логером с внешнего GPS датчика Foxeer M10 -250, подключенного к андроид по OTG через мост UART - USB, чтобы потом сшивать два лога оффлайн для анализа, а тут оно взяло и само решилось. В итоге в логе кроме кучи других параметров есть и GPS скорость с частотой опроса не хуже 10 Гц. Чудо! Сторонний логер и ручная сшивка в топку. Можно подкачивать лодку, заряжать батарейки и на воду!
« Последнее редактирование: 11 Июня 2026, 02:02:56 от PauL_x »

Оффлайн nik1

  • Николай
  • Administrator
  • Сообщений: 12 919
Re: Не пропадать же ....по ходу зацепило
« Ответ #431 : 11 Июня 2026, 08:48:45 »
Ии хорошо переводит и очено хорошо ищет
по сути инфа из тырнета,  если в основном инфа не правильная, то естесно он и выдаст не правильную версию
Но как помогайка в наброске идей вполне норм
А анализ надо делать самому
В итоге разобрался  и это хорошо, да еще с жпс подвезло
NIK 7E

Оффлайн PauL_x

  • Сообщений: 367
Re: Не пропадать же ....по ходу зацепило
« Ответ #432 : 11 Июня 2026, 09:06:47 »
Полностью согласен. Глупый, но информированный собеседник своими дурацкими советами думать помогает.
Во так выглядит компоновка на текущий момент. Если получится - сегодня вечером первый выход.

Оффлайн nik1

  • Николай
  • Administrator
  • Сообщений: 12 919
Re: Не пропадать же ....по ходу зацепило
« Ответ #433 : 12 Июня 2026, 19:57:14 »
 *THUMBS UP*
Ну давай, интересно как пройдет
NIK 7E

Оффлайн PauL_x

  • Сообщений: 367
Re: Не пропадать же ....по ходу зацепило
« Ответ #434 : 12 Июня 2026, 22:24:20 »
Вчера после работы всё таки открыл сезон. Погода прям настаивала - иди. Даже не дождался полной зарядки, на 90 % остановил. В целом всё заработало, но с настройками придется ещё колдовать. Стартует мягко, управляемо, комфортно, но можно и порезче поддать при желании. На разгоне, на 80 А фазного тока (25 А батарейного) - срыв синхронизации и уход в аварийный режим. Записал лог - не стал ни чего править на ходу без анализа. Походил, как есть минут 40 - привыкал к новой короткоходной ручке газа, к интерфейсу Риал Тайм Дата (табло на андроиде). Понаблюдал за температурой - новая помпа качает отлично - всё холодное - контроллер 22 С (как вода за бортом) мотор до 37 поднимался после длинного заплыва на 65 А (где-то 10 км/ч). Просто кайфанул от природы - погоды. Сегодня выдернул и посмотрел лог - срыв синхры подтвердился, настройки штатно отработали защиту мосфетов. После анализа есть понимание, что править - вероятно неверно была оценена и введена анизотропия индуктивности ротора (стояло минимальное измеренное значение, а следовало ввести среднее) в паре с сильно завышенным (по настоянию ИИ) значением обзёрвер гейна. Поправил настройки, но надо учиться делать это на воде - заранее продумывать план действий, чтобы лодку не таскать туда сюда при каждом затыке.